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16万吨矸石井下“消化”——西山煤电西铭矿“托夹石”开采工艺的绿色经济账

沄森™2026-05-27
  上下两层煤,中间夹着一层厚度达2米至4米的矸石。面对这样的特殊煤层结构,该如何高效开采?  西山煤电西铭矿,这座始建于1956年的老矿,是西山煤电旗下的一座主力矿井,年生产能力达360万吨。随着开采的不断深入,矿井转入8#煤层开采,地质

  上下两层煤,中间夹着一层厚度达2米至4米的矸石。面对这样的特殊煤层结构,该如何高效开采?

  西山煤电西铭矿,这座始建于1956年的老矿,是西山煤电旗下的一座主力矿井,年生产能力达360万吨。随着开采的不断深入,矿井转入8#煤层开采,地质条件愈加复杂,大量夹石层给采掘作业带来了新的挑战。

  “上层煤太薄,只有0.6米左右,单独开采成本高、效益低,几乎没有开采价值。”西铭矿生产技术部主任工程师张鹏指着48700综采工作面剖面图解释道。根据传统经验,当时摆在他们面前的有两种选择,而“先采上层、再采下层”的方案第一时间就被否决了。

  另一种方案,就是采用井下最常用的采全高工艺,但很快也被推翻了。“煤层和夹石层加起来最厚处近8米,现有的采煤机和液压支架完全‘够不着’。如果投入超大采高设备,成本高昂不说,这些‘大家伙’入井本身就面临着很大的安全风险。”张鹏向记者详细分析了当时的重重顾虑,“即便安装到位,这样采出来的煤也会混入大量矸石,既严重影响煤质,又增加了洗选成本,还给环保造成了不小的压力。同时,中间的夹石层质地坚硬,强行截割会严重磨损设备。”

  “夹石层最厚的地方有4米多,真按老办法来,到时候我们可就成了‘采石队’了。”有着多年采煤经验的综采一队队长朱毅也连连摇头。

  是“硬啃”,还是另辟蹊径?“采煤的事,还是要靠采煤工艺的优化设计来解决。”经过研究论证,西铭矿决定优化重启一项名为“托夹石”的开采工艺,把煤采出来,把矸石留在井下。

  所谓“托夹石”开采,就是只采下层煤,让中间的夹石层充当天然顶板,托住夹石。“下层的煤炭资源丰富,厚度达3.2米到3.42米,且品质优良。在回采过程中,采煤机只采下层的煤,将上层的薄煤和中间的夹石层留在支架上方,随着支架前移,这部分岩石将自动垮落,充填采空区。”朱毅介绍说。

  事实上,早在十几年前,西铭矿就曾探索应用过这一采煤工艺,并一举破解了困局,“托夹石”这个名字也源于当时,为此还迎来了不少兄弟矿井学习取经。但因受限于当时的技术和理念,这一工艺在具体设计上还存在一些漏洞,没有完全达到预期效果。

  如今面对8#煤层大量的夹石层,该矿应用“托夹石”开采工艺对巷道布局进行了精细优化:回风顺槽托着夹石层掘进;而用于出煤的进风顺槽因断面大、矿压大且单轨吊运输承重受限,则沿着煤层本身的石灰岩顶板掘进。回采时,工作面中间至回风顺槽段直接托着夹石层推进,将矸石牢牢挡在采掘面之外。

  “这一工艺实施的难点在于支护。”朱毅坦言。由于夹石层顶板比较软,初采时要避开顶板压力高峰,再下降到夹石层进行“托夹石”开采以保证夹石顶板的完整,避免造成漏顶事故;在回采过程中,要保证液压支架对顶板的有力支撑,若遇到夹石顶板破碎严重,需提前带压移架,用支架前梁及时顶住煤壁,借助煤壁的力量形成有力支护……步步为营,攻克难关。西铭矿自2025年3月在48700工作面优化应用“托夹石”开采技术以来,已顺利回采原煤236万吨。

  西铭矿算了一笔账:若采用传统工艺,48700工作面将产生约16万吨煤矸石。按每吨80元运费计算,仅外运费用就高达1280万元,这还不包括矸石山占地和环境污染的隐性成本。而采用“托夹石”工艺,这些煤矸石直接就地充填井下采空区,实现“矸石不出井”,既有力践行了绿色发展理念,还节省了巨额处置费用。不仅如此,原煤含矸率也下降至3%,较实施前下降了3个百分点,这意味着“托夹石”工艺开采出的煤质更好、洗选成本更低,同时矸石的减少也降低了设备损耗。

  变“硬啃”夹石为“巧取”资源,西铭矿转变思路打破开采困局,走出了一条“减量化、资源化、无害化”绿色发展的新路子,实现了安全、环保、经济效益共赢。

  作 者:文/韩若楠姜炎钰图/赵洁

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