车间里的“优化大师”
车间里的“优化大师”
锐科激光(300747)智慧光子车间里,总能看到小罗来回穿梭的身影。他手里常攥着一个小本子,里面记满了数字、符号、草图,诸如“某动作重复2次”“某步骤耗时7秒”等细致记录。
自打脱下军装,扎根生产一线,小罗便始终保持着军人严谨务实的作风,把车间当作新的“战场”,在一次次流程优化、难题攻坚中稳步成长。
小罗眼尖心细,很快发现了产线上一个隐性问题:两道耦合工序每日开班准备约需70分钟,开工前一个多小时设备始终处于待机空耗状态。“这可不行,太影响生产效率。”他当即下定决心优化这一流程。
说干就干,小罗立刻梳理流程、绘制图表。他一边拆解开班步骤,一边思考琢磨:“可以采用‘阶梯式’开班方案,在前一台设备启动加工时,同步开展后一台设备的开机准备工作。”
这样一来,可有效减少设备待机空耗的时间。方案确定后,他连夜与班组成员一起画图推演,次日一早便上线试跑。最终将开班准备时间缩短20分钟。
这次尝试,让小罗对产线流程优化的热情愈发浓厚。在封测工序,他又发现操作员一直在重复一套动作:取下防尘盖、更换器件盖,之后再取下器件盖、重新装上防尘盖……小罗将流程动作逐一拆解,发现单次换盖耗时约2秒,而这套动作每天要重复1000多次,日积月累,造成了不小的效率损耗。
“为啥要反复换盖呢?”小罗带着疑问向操作人员请教,深入了解后他才弄清关键:由于防尘盖的部分边缘会触碰器件引脚,不更换盖板,直接测试极易引发短路,进而导致器件烧坏,为了保障产品质量,操作员们才不得不频繁更换盖板。
找到症结后,小罗立刻联系工艺人员,尝试改进防尘盖板的设计。他们经过多次画图推演调整,模拟测试时的接触状态,最终在防尘盖板引脚区域裁切一个缺口,巧妙解决了不换盖板测试的短路问题。此举调整,测试效率提升6%。
在小罗的带领下,产线里隐藏的小问题陆续得到解决。优化人机配比、再造返修流程、分类编码物料……这些看似不起眼的小改善,却带来了实打实的改善,产品流转更快了,生产效率也明显改善。
航天精神说
从军营到车间,变的是“战场”,不变的是小罗对精益求精的追求。这种于点滴中优化、在分秒里精进的执着,是他刻在骨子里的军人本色,也是他在生产一线磨炼出的实干本领。
组稿|郑涯焱鑫朱海萍
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