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我与海港的专属故事丨坚守一线,做靠谱的港口流机设备守护者

沄森™2026-05-31
  我是山东港口青岛港QQCTU流机队的陈合中,现任公司流机设备主任指导员。平日里,我带领8名班组同事,负责管理1台正面吊、10台空箱叉车以及4台低平板托盘,包揽了港区近半数的流动机械设备维保与作业保障工作。深耕一线多年,我始终以匠心守岗位

  我是山东港口青岛港(601298)QQCTU流机队的陈合中,现任公司流机设备主任指导员。平日里,我带领8名班组同事,负责管理1台正面吊、10台空箱叉车以及4台低平板托盘,包揽了港区近半数的流动机械设备维保与作业保障工作。深耕一线多年,我始终以匠心守岗位、以实干护生产、以初心带团队,用点滴坚守保障港口设备平稳运行。

  逆寒出征,以抢修践担当

  刚接任流机设备主任指导员时,我经历过一场印象深刻的深夜抢修。那是一个寒冬深夜,凌晨两点,熟睡中的我被急促的工作电话惊醒。电话那头,空叉司机的声音满是焦急:“合中哥,码头突船疏港,现场作业压力极大,一台空叉吊具锁头突发卡滞,箱体无法卸下,生产线彻底卡住了!”

  事态紧急,我瞬间清醒,来不及穿戴整齐便火速赶往港区。途中,我第一时间联系班组两名维修骨干,紧急部署抢修工作,确保人员到位、快速处置。寒冬深夜,码头寒风刺骨,灯火通明的作业现场却一片紧张,故障设备阻断作业动线,待装卸的拖车排起长队,调度指令在对讲机里接连响起,作业节奏被彻底打乱。

  抵达现场后,我迅速平复心态,手持手电筒仔细排查吊具各处结构,同步指挥司机反复操作锁头。我俯身贴近设备,细致观察锁头开合间隙,聆听液压阀芯运行声响,用手掌贴合管路感知温度变化,全方位排查故障根源。起初我判断是机械异物卡顿,经过反复操作、工具试探后发现,锁头虽有轻微颤动,却始终无法解锁,排除了机械卡顿问题。

  随后我拿出万用表检测电气系统,电磁阀电压正常、线路通畅,手动强制通电后故障依旧存在,电气故障的可能性也被排除。时间一分一秒流逝,现场生产压力持续攀升,我沉下心来再次细致排查,终于捕捉到关键异常:设备回油管路温度偏低,压力侧伴有细微的液压气流声。

  结合多年维保经验,我立刻锁定故障核心:液压控制阀芯卡滞,卡在中间位置导致回油通路无法完全打开,锁头处于半锁状态无法解锁。找准问题后,我即刻动手抢修,拆解阀体、清洗阀芯、更换密封件,整套动作沉稳利落、有条不紊。短短二十分钟,随着清脆的卡扣声响响起,吊具锁头恢复正常开合,故障设备顺利复工,堵塞的生产线全面恢复畅通。

  事后同事们纷纷感慨,这场及时抢修避免了两三百箱的作业延误。而这次深夜突发故障,也让我深刻领悟到,设备保障不能只靠事后应急抢修,唯有前置预防、日常深耕,才能从根源规避故障、保障生产。自此,我笃定了保养不到位,抢修就流泪的设备管理信条,把精细化维保、常态化点检落到每一天的工作中。

  我专门为每一台设备建立了专属“设备健康档案”,详细记录设备运行时长、保养周期、常见故障、处置方案等关键信息,做到一机一档、有据可查。每日开工前,我都会逐一巡查所有流机设备,听运行异响、摸设备温度、查油水液位,全方位排查隐患。同时,我在班组全面推行“预防性维保+动态点检”工作法,把维保功夫做在日常、落在细微,坚决杜绝小隐患拖成大故障、小问题酿成大停工。

  精研技艺,以匠心磨极致

  我早年从事港机车工岗位,练就了扎实的精密加工手艺。转岗负责流机设备维保后,我始终认为,老手艺不能丢、老技能不能荒,更要将精湛车工技术运用到设备维保一线,为降本增效、提质保效赋能。

  日常工作中我发现,设备诸多小型零部件损坏、磨损后,只能委外加工更换,不仅维修周期长、严重影响生产进度,还会产生高昂的维修成本。为破解这一难题,我主动向队里提议购置车床,自主开展小型零部件加工修复工作,既能缩短维保周期、降低运维成本,也能带动班组全员锤炼实操技能。

  在队里的支持下,车床顺利到位。我如同遇见老友,利用所有业余时间深耕钻研、打磨技艺。为练就极致精密的操作手感,传承海港人艰苦奋斗、精研技艺的优良作风,我给自己定下严苛目标,以生鸡蛋为练习载体,在蛋壳上开展微雕练习。我用海绵包裹生鸡蛋,稳稳固定在车床夹具上,以对待精密航空零件的标准严控操作精度,凭借手感与眼力精准把控进刀量,反复打磨操作细节。

  日复一日、千锤百炼,我累计用上千颗生鸡蛋反复练习,终于练就了“蛋壳绣花”的精湛手艺,能在薄脆的蛋壳上加工出规整小孔,完整保留内部内膜、不漏一滴蛋液。在队里“三基”现场会上,我现场展示此项技艺,赢得了领导和同事的一致认可,大家都称赞这是精益求精、深耕极致的工匠精神。

  这份极致的精密手艺,也实实在在赋能了设备维保工作。此前,15号空叉出现前桥轮边渗油、刹车迟滞故障,按照传统处置方式,需委外维修、更换原厂配件,不仅成本高昂,等待配件的周期还会严重耽误生产。我当即带领班组同事自主攻坚,筛选适配工况、性价比更高的大修套件,自主拆解轮边结构、更换轴承、摩擦片与密封件。

  针对轴承座、轴套等磨损核心部件,我利用自身车工手艺,通过车床现场加工修复,将尺寸公差控制在零误差,完美匹配设备运行标准。设备组装调试后,渗油、刹车迟滞问题彻底根治。此次自主维修,不仅大幅缩减了维修成本,省去了委外等待周期,更让班组全员在实操中锤炼了本领、提升了技能,得到了同事们的由衷认可。

  聚力传承,以初心带团队

  随着智慧绿色港口建设持续推进,传统燃油流机能耗高、排放大的短板日益凸显,大型正面吊“油改电”改造,成为我们必须攻克的技术难题。面对无成熟经验、无现成方案可借鉴的困境,我主动请缨牵头攻坚,冲在技术改造最前线。

  攻坚期间,我白天扎根作业现场,对照设备图纸,联合厂家技术人员拆解设备结构,逐一比对燃油设备与电动设备的系统差异,梳理改造重难点;夜晚深耕资料文献,逐条破解线路布局、动力匹配、安全防护等核心难题。针对作业空间优化、吊装动力保障、全域安全防护等细节问题,我带领团队反复试验、迭代优化,部分关键细节反复打磨七八遍,只为确保改造质量万无一失。

  在全员共同努力下,正面吊“油改电”项目圆满落地。我们摒弃了传统发动机、变速箱核心结构,采用大容量电池组搭配多电机动力系统,实现设备全程作业电动化。改造完成后,设备能耗与维保成本降低50%,真正实现了绿色低碳、降本增效的改造目标。

  身为班组老班长、老技师,我始终坚信,独行快,众行远,团队强才是真的强。工作中,我坚持导师带徒、倾囊相授,毫无保留地把多年积累的维保经验、故障研判技巧、设备原理知识传递给青年员工。

  此前一台空叉出现起升无力、动作迟缓故障,徒弟现场排查许久,仅发现液压压力异常,却无法精准定位故障根源,越修越慌乱。我没有丝毫责备,耐心蹲在设备旁,一步步引导徒弟规范排查流程,教他测压力、查管路、检阀组,通过看数据、听异响、摸温度研判设备状态。在我的指导下,徒弟最终精准锁定故障根源为液压泵内泄、流量不足。我全程手把手教学,拆解设备、讲解原理、示范操作,让徒弟亲手实操、验证方法,彻底吃透故障处置技巧。

  除了技术传承,我更注重团队凝心聚力。工作之余,我常与新入职同事谈心交流,讲述青岛港“三个一代人”的奋斗故事,倾听大家的工作困惑、成长目标与生活难题。谁工作遇瓶颈,我陪他钻研突破方法;谁生活有困难,我主动靠前帮扶解忧。曾有班组同事生病住院,家中人手紧张,我便牵头组织班组人员轮流陪护,用真心温暖团队。

  多年来,我始终少说空话、多干实事,把每一份责任扛在肩上,把每一份关怀落在同事心坎里。在青岛港,还有无数和我一样的一线从业者,默默坚守、匠心履职、并肩奋斗,我们将以实干担当赋能智慧绿色港口建设,共同托举世界一流千万箱级集装箱码头的美好未来。

  供稿丨QQCTU

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